大東公司織造效率提升攻關(guān)記實(shí)
2015-10-29
南通大東有限公司東廠(chǎng)織巾車(chē)間把織機效率提升當成車(chē)間管理的重點(diǎn)工作,有思路、有方法、有目標,從而使生產(chǎn)效率小數點(diǎn)后末位數每天都發(fā)生著(zhù)可喜的變化。這種知難而進(jìn),主動(dòng)作為,應對危機的精神值得全公司各條戰線(xiàn)借鑒和推廣。近期,東廠(chǎng)織巾車(chē)間設立了織機效率跟進(jìn)工作小組,按工序緊密跟進(jìn)解析影響織機效率因素,千方百計搶時(shí)間爭效率,取得了明顯進(jìn)步。 車(chē)間根據魚(yú)骨圖效率分析法,認為影響織機效率有多方面原因,漿紗上漿率又是引起斷頭的首要因素,于是他們虛心地向多年從事漿紗研究的花工程師請教,對紗支的上漿率重新檢測,制定了各類(lèi)紗支在不同干濕度下用料標準,還對不同紗支采取不同的上漿率,制定排班進(jìn)行專(zhuān)人專(zhuān)品種漿紗,對機臺上出現異常斷頭率,進(jìn)行現場(chǎng)分析,漿紗工段負責人定期或不定期的到機臺上了解斷頭情況,現場(chǎng)取樣測試上漿后紗的強度,以便選擇合適的上漿率。二是對斷頭斷緯率突出的機臺進(jìn)行重點(diǎn)分析。如TP織機,劍頭較大,一直以為是機器自身原因,個(gè)別機臺一個(gè)班斷頭六七十次,斷緯三四十次,于是車(chē)間效率工作小組,對每臺織機三個(gè)班斷頭斷緯次數進(jìn)行統計分析,在排除紗支和漿紗質(zhì)量的前提下,安排專(zhuān)人對機器本身進(jìn)行調試攻關(guān),就從斷頭斷緯最多的機臺下手,哪怕每天只攻一臺,每二天再跟進(jìn),直到攻破為止。經(jīng)過(guò)20多天的努力,TP機斷頭斷緯率高的硬骨頭終于被啃下,截止本月中旬TP織機斷頭最多的只有25次,斷緯最多的只有8次,車(chē)間整體織機效率明顯提高。 搞機對效率的影響也至關(guān)重要,車(chē)間除了對每天搞機機臺的開(kāi)出時(shí)間點(diǎn)及時(shí)跟進(jìn)并作出合理調度,效率小組對搞機機臺一天24小時(shí)三個(gè)班內開(kāi)臺效率進(jìn)行跟蹤,發(fā)現異常隔天第一時(shí)間安排攻關(guān),時(shí)間點(diǎn)既有三班維修余地又不脫節,為主動(dòng)完成機臺交接提供了保障。 車(chē)間效率工作小組還對車(chē)間內共計96臺織機進(jìn)行效率排列分析,尤其對效率低于75%的機臺重點(diǎn)分析,發(fā)現一個(gè)對效率影響的隱形工序——上軸接巾。一些機臺由于等待上軸接巾影響了織機效率,于是車(chē)間采取對每班接巾超過(guò)計劃臺數的人員加發(fā)超產(chǎn)獎,對接巾機臺快速開(kāi)出促進(jìn)效率提升的擋車(chē)工也進(jìn)行激勵,對上軸接巾工每天的產(chǎn)量和工作量以“日清表”形式每天張貼公布,激發(fā)班與班、人與人之間力爭上游的氛圍,從而提升了接巾臺數和單產(chǎn)效率。 |